Langer 3. März - Long March 3
Funktion | Trägerrakete |
---|---|
Hersteller | CALT |
Herkunftsland | China |
Größe | |
Höhe | 43,25 Meter |
Durchmesser | 3,35 Meter |
Masse | 204.000 Kilogramm |
Stufen | 3 |
Kapazität | |
Nutzlast an LEO | |
Masse | 5.000 Kilogramm |
Nutzlast zu GTO | |
Masse | 1.500 Kilogramm |
Zugehörige Raketen | |
Familie | Langer Marsch |
Derivate | Langer März 3A |
Geschichte starten | |
Status | Im Ruhestand |
Sites starten | LA-3 , XSLC |
Total Starts | 13 |
Erfolg (e) | 10 |
Fehler | 2 |
Teilversagen | 1 |
Erster Flug | 29. Januar 1984 |
Letzter Flug | 25. Juni 2000 |
Erste Stufe | |
Länge | 23,49 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Leere Masse | 9.378 kg |
Bruttomasse | 153.070 kg |
Treibmittelmasse | 143.692 kg (316.787 lb) |
Motoren | 4 YF-21B |
Schub | 2.961,6 kN (665.800 lb f ) |
Spezifischer Impuls | 2.556,2 m / s (260,66 s) |
Brenndauer | 121 s |
Treibstoff | N2O4 / UDMH |
Zweite Etage | |
Länge | 9,47 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Leere Masse | 3,599 kg |
Bruttomasse | 39.440 kg |
Treibmittelmasse | 35.841 kg |
Motoren | 1 YF-24D (1 x YF-22D (Haupt)) (4 x YF-23F (Vernier)) |
Schub | 741,4 kN (166.700 lb f ) (Haupt) 47,1 kN (10.600 lb f ) (Vernier) |
Spezifischer Impuls | 2.922,4 m / s (298,00 s) (Haupt) 2.762 m / s (281,6 s) (Vernier) |
Brenndauer | 130 s |
Treibstoff | N2O4 / UDMH |
Dritter Abschnitt | |
Länge | 10,36 m |
Durchmesser | 2,25 m |
Leere Masse | 1.965 kg |
Bruttomasse | 10.700 kg |
Treibmittelmasse | 8,731 kg |
Motoren | 1 YF-73 |
Schub | 44,43 kN (9.990 lb f ) |
Spezifischer Impuls | 4.119 m / s (420,0 s) |
Brenndauer | 729 s |
Treibstoff | LH 2 / LOX |
Der Long March 3 ( chinesisch : 长征 三号 火箭 ), auch bekannt als Changzheng 3 , CZ-3 und LM-3 , war ein chinesisches Orbitalträger -Raketendesign . Sie wurden alle vom Startbereich 3 im Xichang Satellite Launch Center aus gestartet . Es war eine dreistufige Rakete und wurde hauptsächlich verwendet, um Kommunikationssatelliten der DFH-2- Klasse in geosynchrone Transferbahnen zu platzieren . Es wurde ergänzt und später durch den leistungsstärkeren Long March 3A ersetzt , der eine verbesserte dritte Stufe aufweist.
Liste der Starts
Flugnummer | Datum (UTC) | Startplatz | Nutzlast | Orbit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29. Januar 1984, 12:25 Uhr |
LA-3 , XSLC | STTW 1 | GTO (beabsichtigt) | Teilfehler |
2 | 8. April 1984, 11:20 Uhr |
LA-3, XSLC | STTW 2 | GTO | Erfolg |
3 | 1. Februar 1986, 12:37 Uhr |
LA-3, XSLC | DFH-2-1 | GTO | Erfolg |
4 | 7. März 1988, 12:41 Uhr |
LA-3, XSLC | DFH-2A-1 ( ChinaSat 1) | GTO | Erfolg |
5 | 22. Dezember 1988, 12:40 Uhr |
LA-3, XSLC | DFH-2A-2 ( ChinaSat 2) | GTO | Erfolg |
6 | 4. Februar 1990, 12:28 Uhr |
LA-3, XSLC | DFH-2A-3 ( ChinaSat 3) | GTO | Erfolg |
7 | 7. April 1990, 13:30 Uhr |
LA-3, XSLC | AsiaSat 1 | GTO | Erfolg |
8 | 28. Dezember 1991, 12:00 Uhr |
LA-3, XSLC | DFH-2A-4 ( ChinaSat 4) | GTO (beabsichtigt) | Fehler |
9 | 21. Juli 1994, 10:55 Uhr |
LA-3, XSLC | APStar 1 | GTO | Erfolg |
10 | 3. Juli 1996, 10:47 Uhr |
LA-3, XSLC | APStar 1A | GTO | Erfolg |
11 | 18. August 1996, 10:27 Uhr |
LA-3, XSLC | ChinaSat 7 | GTO (beabsichtigt) | Fehler |
12 | 10. Juni 1997, 12:01 Uhr |
LA-3, XSLC | Fengyun 2A | GTO | Erfolg |
13 | 25. Juni 2000, 11:50 Uhr |
LA-3, XSLC | Fengyun 2B | GTO | Erfolg |
Fehler starten
Dong Fang Hong 2 Startfehler
Am 29. Januar 1984 versagte eine LM-3-Rakete beim Start. Die dritte Stufe schlug 4 s nach dem Neustart für das GTO-Einsetzen des Satelliten aufgrund eines falschen Mischungsverhältnisses im Motorgasgenerator fehl, das hohe Temperaturen verursachte und das Turbinengehäuse durchbrannte. Viele geplante Tests an dem experimentellen Kommunikationsraumfahrzeug wurden jedoch noch in der resultierenden elliptischen Umlaufbahn durchgeführt.
Startfehler bei ChinaSat 4
Am 28. Dezember 1991 versagte eine LM-3-Rakete beim Start. Der Motor der dritten Stufe erlitt 58 s nach dem erneuten Zünden für die zweite Verbrennung zum Einsetzen des GTO einen Verlust der Turbinendrehzahl und des Verbrennungsdrucks und stellte 135 s nach dem erneuten Zünden vollständig ab. Ein Druckverlust in der zur Motorsteuerung verwendeten Hochdruck-Heliumversorgung hatte den Treibmittelfluss verringert.
Startfehler bei ChinaSat 7
Am 18. August 1996 versagte eine LM-3-Rakete beim Start. Der Motor der dritten Stufe stellte sich wegen eines Brandes im LH2-Injektor des Gasgenerators etwa 40 Sekunden früher als geplant ab. Durch unzureichende Spülung konnte während des Fluges Sauerstoff im Gasgenerator gefrieren.
Spezifikationen
Serie | 3 | 3A | 3B | 3B / E. | 3C | 3C / E. |
Modell | ||||||
Stufen | 3 | 3 | 3 (plus 4 Strap-On-Booster) |
3 (plus 4 Strap-On-Booster) |
3 (plus 2 Strap-On-Booster) |
3 (plus 2 Strap-On-Booster) |
Länge (m) | 43.2 | 52.5 | 54.8 | 56.3 | 54.8 | 56.3 |
Max. Durchmesser (m) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
Abhebemasse (t) | 204 | 241 | 426 | 459 | 345 | 378 |
Startschub (kN) | 2,962 | 2,962 | 5,923 | 5,923 | 4,442 | 4,442 |
Nutzlast (LEO, kg) | 5.000 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | 8.000 | 8.000 |
Geschichte starten
Die folgenden Startstatistiken werden von den einzelnen Wikipedia-Seiten jeder CZ-3x-Variante gesammelt, da diese Seiten von verschiedenen Editoren häufiger aktualisiert werden. Die Zahlen sind zum 20. Januar 2020 aktuell.
Derivate | Status | Erster Flug | Startet | Erfolge | Fehler | Teilausfälle |
Langer 3. März | Im Ruhestand | 29. Januar 1984 | 13 | 10 | 2 | 1 |
Langer März 3A | Aktiv | 8. Februar 1994 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Langer März 3B | Im Ruhestand | 14. Februar 1996 | 12 | 10 | 1 | 1 |
Langer März 3B / E. | Aktiv | 13. Mai 2007 | 61 | 59 | 1 | 1 |
Langer März 3C | Aktiv | 25. April 2008 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Langer März 3C / E. | Aktiv | 23. Oktober 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 |