Pionier 0 - Pioneer 0

Pionier 0
Pionier in der Lage.png
Der Mondorbiter Pioneer 0.
Missionstyp Lunar Orbiter
Operator Division für ballistische Flugkörper der Luftwaffe



COSPAR-ID ABLE1
Missionsdauer 73,6 Sekunden
Fehler beim Orbit
Höhepunkt 16 Kilometer
Eigenschaften von Raumfahrzeugen
Hersteller Labore für Weltraumtechnologie
Startmasse 83,8 Pfund (38,0 kg)
Missionsbeginn
Erscheinungsdatum 17. August 1958, 12:18  GMT ( 1958-08-17UTC12:18Z )
Rakete Thor DM-18 Able-I
(Thor # 127)
Startplatz Cape Canaveral , LC-17A
Instrumente
Fernsehkamera , Magnetometer , Mikrometeoroid- Aufpralldetektor
Project Able-1-Sonden (USAF)
Pionier 1  →
 
Instrumente
TV-Kamera: Fotografieren Sie den Mond
Magnetometer : Interplanetares Magnetfeld
Mikrometeoroid-Detektoren: Mikrometeoroiden

Pioneer 0 (auch bekannt als Able 1 ) war eine gescheiterte US -Raumsonde , die im Rahmen des ersten Internationalen Geophysikalischen Jahres (IGY) mit einer Fernsehkamera , einem Mikrometeoritendetektor und einem Magnetometer in eine Umlaufbahn um den Mond gehen sollte. Wissenschaft Nutzlast. Es wurde von der Air Force Ballistic Missile Division als erstes Raumfahrzeug im Pioneer-Programm entworfen und betrieben und war der erste Versuch eines Starts außerhalb der Erdumlaufbahn durch ein Land, aber die Rakete scheiterte kurz nach dem Start. Die Sonde sollte Pioneer (oder Pioneer 1) heißen, aber der Startfehler schloss diesen Namen aus.

Raumfahrzeugdesign

Das Raumfahrzeug bestand aus einem dünnen zylindrischen Mittelabschnitt mit einem gedrungenen abgestumpften Kegel Stumpfes von 16,5 cm (6 Zoll) hoch auf jeder Seite. Der Zylinder hatte einen Durchmesser von 74 cm (29 Zoll) und die Höhe von der Spitze eines Kegels bis zur Spitze des gegenüberliegenden Kegels betrug 76 cm. Entlang der Achse des Raumfahrzeugs und aus dem Ende des unteren Konus ragte eine 11 kg (24 lb) schwere Festtreibstoff- Einspritzrakete und ein Raketengehäuse, die das Hauptstrukturelement des Raumfahrzeugs bildeten. Acht kleine Festtreibstoff-Geschwindigkeitsregulierungsraketen mit geringem Schub wurden am Ende des oberen Konus in einer Ringanordnung montiert, die nach Gebrauch abgeworfen werden konnte. Eine magnetische Dipolantenne ragte auch aus der Spitze des oberen Kegels heraus. Die Schale bestand aus laminiertem Kunststoff und wurde mit einem Muster aus dunklen und hellen Streifen bemalt, um die Temperatur zu regulieren.

Das wissenschaftliche Instrumentenpaket hatte eine Masse von 11,3 kg (25 lb) und bestand aus:

  • Ein bildabtastendes Infrarot- Fernsehsystem der Naval Ordnance Test Station (NOTS) zur Untersuchung der Mondoberfläche, insbesondere des Teils, der normalerweise von der Erde aus nicht zu sehen ist.
  • Eine Membran / Mikrofon- Baugruppe zum Nachweis von Mikrometeoriten . Ein auf die Membran treffender Mikrometeorit würde einen akustischen Impuls erzeugen, der durch die Membran zum Mikrofon wandern würde. Das Mikrofon enthielt einen piezoelektrischen Kristall, der unter dem Einfluss des akustischen Impulses bei 100 kc klingelte. Ein Bandpassverstärker würde verstärkt das Signal, so kann festgestellt werden.
  • Ein Suchspulen-Magnetometer mit nichtlinearem Verstärker zur Messung des Erd- , Mond- und interplanetaren Magnetfelds . Damals war nicht bekannt, ob der Mond ein Magnetfeld besitzt oder nicht.

Das Raumfahrzeug wurde mit Nickel-Cadmium-Batterien zum Zünden der Raketen, Silberbatterien für das Fernsehsystem und Quecksilberbatterien für die restlichen Schaltkreise betrieben. Die Funkübertragung erfolgte auf 108,06 MHz, einer Standardfrequenz, die von Satelliten im Internationalen Geophysikalischen Jahr verwendet wurde , über eine elektrische Dipolantenne für Telemetrie- und Doppler-Informationen und eine magnetische Dipolantenne für das Fernsehsystem. Bodenbefehle wurden über die elektrische Dipolantenne bei 115 MHz empfangen. Das Raumschiff wurde als drallstabilisiertes bei 1,8 Umdrehungen pro Sekunde, die Spinrichtung ungefähr senkrecht zu den geomagnetische Meridianebenen der Flugbahn.

Start und Misserfolg

Pioneer 0 wurde am 17. August 1958 um 12:18:00 GMT von der Air Force Ballistic Missile Division mit der Thor-Rakete Nummer 127 gestartet, nur 4 Minuten nach der geplanten Startzeit. Es wurde durch eine Explosion der ersten Stufe des Thor-Boosters zerstört, 73,6 Sekunden nach dem Abheben in 15,2 km (9,4 mi) Höhe, 16 km (10 mi) über dem Atlantik . Es wurde vermutet, dass der Fehler auf ein sich lösendes Turbopumpenlager zurückzuführen war, das zum Stillstand der Flüssigsauerstoffpumpe führte. Der abrupte Schubverlust führte dazu, dass die Thor die Lagekontrolle verlor und nach unten neigte, was dazu führte, dass der LOX-Panzer durch aerodynamische Belastungen platzte und die Trägerrakete vollständig zerstört wurde. Von der Nutzlast und den oberen Stufen wurden nach der Explosion 123 Sekunden lang unberechenbare Telemetriesignale empfangen, und die oberen Stufen wurden bis zum Aufprall im Ozean verfolgt. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Raumsonde 2,6 Tage zum Mond reisen sollte, zu welcher Zeit ein TX-8-6-Feststoffmotor abfeuern würde, um sie auf eine Mondumlaufbahn von 29.000 km (18.000 Meilen) zu bringen, die nominell etwa dauern sollte zwei Wochen. Beamte der Air Force gaben an, dass sie über das Scheitern nicht überrascht seien, und fügten hinzu, dass "es mehr ein Schock gewesen wäre, wenn die Mission erfolgreich gewesen wäre". Es war die einzige Mission im Projekt Able-1-Sonden (USAF), die vollständig von der Air Force Ballistic Missile Division durchgeführt wurde, da die nachfolgenden Missionen von der NASA durchgeführt wurden .

Verweise

Externe Links